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吉林石化染料厂跑出提质增效“加速度”
时间:2023-11-08 09:54:41    来源:中国化工报  

今年以来,吉林石化染料厂把脉市场走势,实现苯酚产品质效双提。

  9月份,染料厂苯酚丙酮等8套主要生产装置全部实现满负荷高效运行,实现产量23327吨、模拟利润1156万元,跑出了提质增效“加速度”,再次夺得吉林石化劳动竞赛“流动红旗”。

  把脉市场 质效“酚”呈

  进入9月份,化工市场开始回暖,尤其是苯酚、产品市场价格一路上升。染料厂及时把脉市场波动,适时调整苯酚丙酮装置生产负荷增效益。9月份,该厂增加利润1160万元,其中苯酚增产217吨,增加利润797万元。

  染料厂通过召开视频会,每天通报苯酚产品及原料纯苯、丙烯等市场价格,通过科学测算,在产品与原料价格“罅隙”中找差价,千方百计真抓实干,高负荷组织生产,实现质效双提目标。9月份,该厂苯酚丙酮装置负荷由80%提高到103%,生产的苯酚产品均达到“聚碳级”水平,为稳固占领市场打下了坚实根基。

  大平稳出大效益。染料厂通过强化“三精”管理,加大温度、压力、流速等指标控制力度,强化外操巡检,提升操作平稳率;落实全员包机包区,通过多维度巡检、运行设备的测温测振、设备效能分析,加强设备日常管理;严格落实操作变动管理,优化工艺参数调整,通过MES数据分析、ODS报警平台等重点关注生产中的微变化,夯实安全根基。

  染料厂还通过严控烃化反应苯烯比、反应温度、床层温差等指标,保证丙烯转化率与异丙苯选择性等降低物耗;通过开展蒸汽攻关降低能耗,针对装置不同、物料不同,分批次按照物料结晶点、凝固点不同进行伴热线投用,节约用能。9月份,该厂每生产1吨苯酚,纯苯消耗比计划下降了0.11千克,丙烯消耗比计划下降了0.04千克。

  优化流向 AMS增收

  α-甲基苯乙烯(AMS)是染料厂的创效副产品。针对苯酚丙酮装置工艺路线长,反应复杂,生产过程中产生污苯、混合多异丙苯、混合物及粗枯基酚等多种低附加值产品的实际,该厂立足于优化异丙苯、AMS混合物这种低附加值产品的流向,推进AMS增产增效益。9月份,染料厂增产AMS103吨,其中优化混合物流向回收的AMS约30吨,创效44.2万元,预计全年创效450多万元。

  为提高副产品AMS回收率,降低装置物耗,染料厂组织攻关小组现场配制管线,将原本送往混合物罐的异丙苯、AMS混合物通过精馏地下罐送往精馏粗产品罐,并根据Aspen模拟结果,逐步增大精AMS塔釜侧线采出,利用调整回流比等参数及塔釜再沸器蒸汽用量,保证精馏塔操作;密切监控AMS产品质量及塔顶中控分析指标,如出现质量波动立即返料,并减小塔釜侧线采出。通过一系列调整后,精AMS塔塔顶AMS质量分数比调整前降低,塔釜AMS收率大幅提高。

  个性施策 MIBK填“金”

  染料厂锁定苯酚丙酮产品与精细化工产品2条生产线,针对甲基异丁基酮(MIBK)装置实施提纯、催化剂延长寿命及初期优化攻关等个性化策略,提高MIBK装置的市场竞争力,为企业发展淬炼“真金”。

  染料厂年产1.5万吨MIBK装置每年都产生一定数量的轻组分物料。这些轻组分物料中MIBK组分含量较高,作为副产品轻组分外销,价格远低于MIBK产品价格,影响装置创效能力。对此,该厂与研究院合作,开展模拟计算和小试,采取“静态混合+相分离”的方式提升精馏分离效率,降低轻组分物料中的MIBK含量,每年可增加MIBK产量120吨,创效150多万元。

  染料厂还通过攻关延长催化剂寿命。攻关组对标工艺包及基础设计,优化调整反应条件,控制MIBK催化剂初期活性,以达到提高选择性目标;优化反应温度和床层温差,控制催化剂初期活性,稳定反应转化率;调整氢气循环量和丙酮回收塔操作条件,降低系统杂质异丙醇含量、原料丙酮中的水含量及其他杂质含量。一系列调整后,MIBK装置消耗大幅降低。

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