您当前位置:首页 >> 本周要闻
压力下练就转型升级真功夫 三个着力点渐成增长新动力
时间:2017-08-16 10:02:12    来源:中国纺织报  作者:■ 本报记者 梁咏

  据海关总署统计数据显示,今年前7月,我国服装出口以人民币计同比增长7.1%;纺织品同比增长9%;7月进出口增速环比回落。业内专家分析认为,我国纺织服装整体呈现回稳向好的局面。与此同时,我国在世界纺织服装贸易中的份额,并没有因此前出口负增长而降低,反而呈现稳步增长态势。我国纺织业结构调整不断深化,开始了由大到强的转变。在不久前召开的汉麻产业国际会议上,中国纺织工业联合会会长孙瑞哲指出,现阶段我国纺织服装业面临三大压力:成本压力、环保压力和原材料压力。面对这些发展转型中伴随的压力,《中国纺织报》记者近日采访了几家业内知名企业,看他们如何巧妙化解压力,挖掘转型升级的新动能。

  产品研发平衡成本压力

  在孙瑞哲看来,压力之下,我国纺织业也面临着诸多机遇。他指出,我国纺织业正面临着消费升级,市场需求升级带来的机会;供给侧改革造就了巨大的市场空间,在技术结构调整、产品结构调整、产能结构调整和市场结构调整中,产生了许多新的市场空间。事实上,改变陈旧的产品研发模式,加强产品开发的独创性,调节产品结构是越来越多的纺织服装企业正在走的路。

  山东魏桥创业集团在十几年的发展中,不断优化产品结构,构筑起适应性强、技术档次高、附加值高的多层次、多品种产品结构,成为该集团占据市场引领地位的持续优势。据集团相关负责人介绍,公司每年自行设计研发新品种达1000多个,相继自主研发并批量生产具有抗菌、阻燃、免烫、防紫外线等特点的有机棉、超爽纤维、大豆蛋白纤维、牛奶纤维、竹纤维等新型功能性纤维,以及高支特细纱和高支高密坯布品种,填补了多项国内空白。据统计,公司2017年上半年销售收入2129.22亿元,同比增长27.06%;利税109.62亿元,同比增长16.73%;利润69.29亿元,同比增长8.17%。截止2017年6月底,魏桥创业集团总资产突破2500亿元。

  滨州华纺股份有限公司董事长王力民表示,华纺一直以市场为出发点,生产适合市场的产品。企业不仅注重产品品质、品牌,而且产品全部都是自主设计。他认为,成本、原材料和环保压力是全行业都要面临的问题,华纺只有做出优质产品才能真正实现企业发展。据介绍,今年以来,华纺继续深化转型升级,推进全产业链发展,整体经营持续提升。今年上半年,在订单饱满、生产运行和产品质量稳定基础上,销售收入、利润、利税、出口创汇等主要经济技术指标与去年同期相比均有较大幅度增长。

  智能化设备缓解人力紧张

  近年来,人工成本上涨让纺织企业感到经营压力,许多纺织企业开始寻找降低人工成本的方法。智能化设备对于纺织服装企业来说,是一个普遍的选择。

  据常州华利达服装集团有限公司相关负责人介绍,公司羽绒服“智能车间”,大量采用先进、成熟的自动化智能设备代替原有的人工操作,缓解了现阶段人力资源的紧张程度,为员工节省大量操作时间,简化工序难度,大大提高了生产效率和品质。公司通过引进自动模板机、自动充绒机、自动吊挂线、自动单件流水槽、智能激光切割机等设备,实现目视化管理,现场管理人员可以根据显示器上的信息对瓶颈工序进行及时调整,有效进行品质管控;同时,通过对流水线产能进行实时产能监控,对生产进度较慢的工序加以关注,及时进行资源的有效调配;自动充绒机通过电子化监控使得充绒数量更加量化、更加精确,提高了羽绒的利用率,减少原料在生产过程中的散落与损耗,一定程度上减少羽绒外泄,实现绿色生产。

  市场上对纱线异纤要求高,为提高产品竞争力,江苏双山集团投入500万元,购进纺纱异性纤维检测机,每台车每天检测约6吨棉花,节约用工25人,并且保证异纤剔除率,每年可以节约支出400万元,节约用工近200人。

  近年来,江苏联发纺织股份有限公司投入800万元引进自动落料设备,将原来人工运料、加料,改为自动输料、加料,目前染纱一厂用工由原先12人减至现在的4人;引进自动穿综机,效率提高8倍,节约用工80人。

  加大技术改造减少能耗

  不久前,第四批中央环保督察工作陆续展开。除此之外,各地环保局也加大对排污企业的整顿力度。7月14日,工信部发布《印染行业规范条件(2017年版征求意见稿)》,要求促进印染行业产业结构的调整以及转型升级,主要从布局、能源消耗、工艺与装备的改进、环境保护与资源的综合利用等多方面着手。业内不少企业认为,这将提高行业运作标准,并有助于促进行业进入良性发展周期。

  鲁泰纺织股份有限公司办公室负责人表示,早在1995年,鲁泰就投资百万元用于生产污水的处理。多年来,鲁泰一直以绿色纺织建设为己任,逐步深入实施生态文明建设,已慢慢开始享受节能减排带来的成果。在生产环节,鲁泰通过深色染色水分流控制、高浓度PVA水单独收集处理,减轻后续污水站的负担,同时实现特殊物料回收再利用,其中液氨回用率为98%以上。此外,还引进国外多效蒸发液碱回收设备,浓缩弱碱液后继续用于丝光整理,回用率达80%以上,每年可回收淡碱16万吨,年节约成本2280万元。

  不少企业采用技术改造的方式提高设备效率,减少能耗。据江苏丹阳一家印染公司负责人介绍,企业为节约能源,将条染高温高压染缸改装为大容量染缸,在容量不变的情况下,原来只可以染100公斤的毛条染缸现在可以染200公斤。条染过后剩余的高温工艺水具有很高的热能,可以及时回收再加以利用。为此,公司又投资10万元在条染设备中安装热能回收装置,使原来的水温提高10℃左右,对高温工艺水等余热资源进行回用。


纺织中国在线版权及免责声明:


1、凡本网注明“来源:中国纺织报”的所有作品,版权均属于中国纺织报,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用上述作品。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:纺织中国在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国纺织报)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-87751055